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改善切削性能-汇金精炼硫铁

2016-09-09

HJ普通硫铁主要针对铸造行业专用,用于钢铁冶炼中硫元素的加入,改善切削性能,孕育效果和石墨形态,显著提高灰铸铁件的力学性能。许多人已知道灰铸铁中加硫会改善切削性能,除此之外,加硫使石墨长度变短,端部变钝,形态变曲,因此能提高灰铸铁件的力学性能。物理状态:黄褐色,金属光泽,熔点1200℃。

合理的出钢氧位,尽量减少氧化渣浸入钢包,切断电炉出钢后的氧来源。电炉出钢碳含量决定了钢中初始溶解氧的含量。为减少脱氧产物的生成量,应通过控制电炉出钢碳含量来降低钢中初始氧含量。同时为了降低钢水中的钛含量。因此,西王特钢炼钢厂将每炉热装铁水比例稳定在40%~60%,出钢温度1620~1680℃,电炉终点碳C≥0.20%,保证熔清碳含量、泡沫渣操作和足够的脱碳量(大于0.30%),充分脱气、去夹杂,有效降低了钢中气体含量。根据炉渣中FeO含量对钢液平衡氧位的影响,严格出钢程序,坚持留钢10~15%力争出钢带渣<0.5~1kg/t。 

脱氧合金种类、加入方式和加入时间决定了钢中夹杂物的种类、尺寸和数量。电炉出钢过程中*先加入硅锰合金进行预脱氧,当钢中含[Mn]为0.4%,[Si]为0.2%时,钢中的溶解氧含量能控制在50ppm左右。虽然Si-Mn脱氧速度比Al脱氧慢,脱氧产物与钢液的界面张力比较小。但其脱氧产物为熔点低,容易长大。关键是如何将Si-Mn脱氧产物从钢液中去除。采用钢包底吹Ar气,通过20min的弱搅拌,使钢液中的Si-Mn脱氧产物尽量脱除干净。根据川和高穗等人的研究结果来看,当用0.5%Mn+0.3%Si脱氧时,钢液中SiO2含量呈指数形式下降。 

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