
行业新闻
2016年*标磷铁价格行情
2016-02-19
汇金*标磷铁采用科学工艺在众多磷矿中遴选出*为致密的一块,并通过好冶炼(即将磷矿石和铁矿石在高炉中共同冶制而成)。因此较其他磷铁产品,适用范围更广,性能更佳,同比缩短炼钢流程:进一步改善钢产品性能,增强铁水流动性,提高钢的抗拉强度,整体提升钢的耐磨度及耐腐蚀性。组织致密,气孔凸显少,无粉末状,无夹渣。色泽鲜活,对比阳光会有一层鲜活的金属光泽,无灰色黯哑杂质群。科学遴选(浮选工艺遴选出*致密的一块)→好冶炼(磷矿石和铁矿石在高炉中共同冶炼而成)43项检测(取样、制样、化学分析、出厂检验)。
与传统工艺相比,采用“全三脱”工艺存在脱磷结束出钢热量损失,因此,在脱磷转炉需要尽可能地降低半钢磷含量,同时,需要保证较高的碳含量,以保证脱碳炉足够的热量。在脱磷转炉生产过程中,*钢开发了以降低枪位、提高供氧强度、提高底吹强度为核心的高效脱磷保碳工艺,脱磷转炉终点磷含量≤0.030%,同时碳含量稳定控制在3.0%以上。由于搅拌强度增加,脱磷转炉终渣FeO含量≤15%的比例达到80%。在强搅拌条件下,炉渣TFe含量降低的炉次脱磷率较高。在脱磷结束时,炉渣FeO含量平均控制在12%,降低了钢铁料消耗。为了保证脱磷效果,*钢开发了脱碳炉渣在脱磷炉回吃的工艺,脱碳炉渣通过回收筛选后加入脱磷炉不仅可以作为冷却剂使用,而且可替代部分白灰,减少辅料消耗,还可促进成渣,加快脱磷,脱磷炉石灰消耗平均降低2.5kg/t。
对于“全三脱”工艺的脱碳炉吹炼,由于其渣量少,吹炼过程钢水金属喷溅、返干更难于控制,渣量对钢水面的覆盖会产生一定的裸露,钢中氮含量会高于常规炉次。为此,*钢开发了脱碳转炉留渣操作,同时,脱碳转炉使用全程底吹氩模式,转炉出钢后钢水氮含量稳定控制在0.0015%以下。